解决问题的方法
找出问题发作的原因,接下来就是寻找解决方法。首先,按常规思路,进步铜单线的韧炼程度,使之更柔软;在紧压过程中调整各层节距和压轮高度。这些措施只是减小了成缆时绞线的反绞向应力,从而减少了上述的这类问题的产生,但并没有根本上得以解决。若选用另一种方法,即调整绞线z.ui外层绞向为右向,其他各层绞向也作相应的调整。由于成缆方向(右向)与其相同,因此成缆时绞线产生反向扭应力能够得到根本上改善,从而避免上述问题的产生。
在GB/T3956—19976电缆的导体》中,对导体的绞向并没有作出规定。因此导体z.ui外层选用右向没有和国标及IEC标准相冲突,是符合国标和IEC要求的。
而对电缆性能来说,改变的是导电线芯各层的绞向,对导体、导体外的绝缘及其外面的结构均没有影响,因此对电缆性能来说是没有影响的。可能造成影响的是电缆的外观,而对扇形线芯来说,其成缆后各线芯结合紧密,成缆时各线芯不退扭,因此我们以为也没有影响。当然,这些还需要经过产品试制进行验证。此外,在工艺上是否可行也不存在问题,只是在绞线时调整一下绞笼旋转方向即可。
试制及验证
刚开始,我们先选择一根成品长度为280m、四芯1kV硅烷交联电缆上进行试制,规格为4×240导体z.ui外层选用右向,按照相邻层反向原则调整绞线其余各层绞线的绞向,电缆其余制造工艺不变。试制结果表明试制情况很好.成缆后电缆外观与以前相比没有改变,对电缆性能也没有影响。然后再增加电缆试制长度、数量,以及进行批量试制生产。在三芯、四芯240mm。扇形导体电缆上共陆续试生产了三十余公里电缆,结果很好,没有一起导电线芯撑开而撑破绝缘的情况发作,对电缆性能和外观上也没有影响,从而从根本上解决了该问题的发作。
结论
(1)在二芯、三芯、四芯选用扇形导体结构的大截面导体(185mm。及以上截面)的1kV硅烷交联聚乙烯绝缘的电缆中,应考虑选用导体z.ui外层向为右向的工艺;小于185mm的扇形导体截面毡能够考虑选用这种结构。
(2)对1kV聚氯乙烯绝缘电缆中选用扇形导体结构的多芯电缆,当导体截面较大时,也应考虑选用导体z.ui外层绞向为右向。虽然其绝缘厚度比硅烷交联绝缘厚度要厚,在实践生产中可能很少发作上述情况,但在导体截面较大时也有可能发作,而选用该工艺能够避免它的发作。